安源煤礦通過科學(xué)配采配洗助力效益提升,精煤回收率提高了0.5個(gè)百分點(diǎn),在當(dāng)前煤價(jià)跌幅較大的情況下,意味著全年將增加精煤近4萬噸,增加創(chuàng)收60余萬元。
安源煤礦井下煤炭資源正逐年遞減,為保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,該礦一邊開采原生煤,一邊轉(zhuǎn)向老墟煤復(fù)采,復(fù)采面呈增多趨勢(shì),在現(xiàn)有的5個(gè)采煤面中,復(fù)采面就占了3個(gè),且地質(zhì)生產(chǎn)條件復(fù)雜,也給洗煤帶來較大難度。
為適應(yīng)煤炭市場(chǎng)形勢(shì),滿足用戶的質(zhì)量需求,該礦設(shè)身處地替用戶著想,生產(chǎn)適銷對(duì)路的煤炭產(chǎn)品,從原煤生產(chǎn)的源頭把住第一道關(guān),每月對(duì)原煤生產(chǎn)進(jìn)行配采,原生煤占到70%,復(fù)采煤占到30%。該礦每月原煤入洗量平均為6萬噸,按照這個(gè)比例計(jì)算出來的原煤產(chǎn)量,分別分?jǐn)偟皆翰擅婧蛷?fù)采煤采面組織生產(chǎn),并合理搭配原煤運(yùn)輸進(jìn)入煤倉(cāng),保證入洗原煤質(zhì)量。這個(gè)比例在該礦是洗煤的最佳平衡點(diǎn),以這個(gè)比例配洗,材料費(fèi)、電費(fèi)等要素成本的消耗最低,每月降低成本費(fèi)用20余萬元;精煤質(zhì)量最好,滿足了用戶的要求,回收率也達(dá)到了32%。
在提高原煤質(zhì)量方面,該礦建立了從采煤面生產(chǎn)、運(yùn)輸、入倉(cāng)、洗煤、外銷全過程、全環(huán)節(jié)的煤質(zhì)監(jiān)管體系。發(fā)揮礦、區(qū)隊(duì)、班組、個(gè)人四級(jí)煤質(zhì)管理職能作用,各采區(qū)成立了以區(qū)長(zhǎng)為組長(zhǎng),副職、技術(shù)員為成員的煤質(zhì)管理小組,將煤質(zhì)管理責(zé)任層層分解到各班組乃至各崗位上。嚴(yán)格執(zhí)行煤質(zhì)超灰扣產(chǎn)扣獎(jiǎng)考核,毛煤灰分與當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金掛鉤,當(dāng)班產(chǎn)量噸煤?jiǎn)蝺r(jià)與灰分實(shí)行上下浮動(dòng),灰分超計(jì)劃0.5%,扣除噸煤工資10%,扣減當(dāng)班產(chǎn)量10%;灰分高于55%,當(dāng)班產(chǎn)量予以報(bào)廢。對(duì)采掘面實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,當(dāng)遇到斷層時(shí),實(shí)行分采、分掘、分運(yùn);放頂煤時(shí),放煤口處見矸及時(shí)關(guān)閉,防止矸石進(jìn)入煤流。
同時(shí)工藝創(chuàng)新也發(fā)揮了不可或缺的作用。今年初該礦斥資200余萬元引進(jìn)一臺(tái)TBS除煤泥分選系統(tǒng),使用之初脫泥效果不明顯。洗煤廠進(jìn)行工藝革新,將過去一塊閑置的2060型振動(dòng)脫水篩替換了系統(tǒng)內(nèi)的1841型振動(dòng)脫水篩,效果一下顯現(xiàn)出來,50%~60%的灰分含量降到了用戶要求的11.5%,且精煤回收率提高了0.5個(gè)百分點(diǎn),由此每月將提高精煤產(chǎn)量320余噸,全年將增加精煤近4萬噸,增加創(chuàng)收60余萬元。
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