“小爐熱修后,確保了窯爐的安全平穩(wěn)運(yùn)行,還進(jìn)一步提高了產(chǎn)質(zhì)量,預(yù)計(jì)每天能增產(chǎn)20重量箱,一年可增收65萬(wàn)元。”面對(duì)主題教育調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為解決大難題的實(shí)際成效,浮法玻璃廠主要負(fù)責(zé)人很是欣慰。
該廠600t/d生產(chǎn)線窯爐已進(jìn)入窯爐后期,南北兩邊1—4號(hào)小爐燒蝕較嚴(yán)重,部分結(jié)構(gòu)發(fā)生移位變形,小爐后平碹及斜坡碹出現(xiàn)碹磚脫落現(xiàn)象,危及窯爐安全。從去年上半年開(kāi)始,1—4號(hào)小爐相繼出現(xiàn)碹磚炸裂脫落現(xiàn)象,如不及時(shí)處理將會(huì)燒損鋼結(jié)構(gòu)。鑒于此,該廠聯(lián)合車間安排人員每小時(shí)進(jìn)行巡檢,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,近一年來(lái)小修小補(bǔ)已達(dá)30余次,但仍不能從根本上解決問(wèn)題。
主題教育開(kāi)展以來(lái),浮法玻璃廠將此作為重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目,廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員共同領(lǐng)題《熔窯后期的維護(hù)及穩(wěn)定產(chǎn)質(zhì)量》,并就此深入開(kāi)展調(diào)查研究。廠領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)技術(shù)骨干到上海參加中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì),與相關(guān)專家進(jìn)行交流、座談,對(duì)新型熱補(bǔ)新技術(shù)、熱補(bǔ)新材料可行性進(jìn)行考察論證;并就如何提高設(shè)備的運(yùn)行效率、穩(wěn)定窯壓、確保熔窯安全運(yùn)行,到南京、濟(jì)南及全國(guó)三家主要窯爐熱修公司進(jìn)行考察調(diào)研,最終達(dá)成一致意見(jiàn):采用新型“零”膨脹硅磚熱補(bǔ)材料進(jìn)行熱修。
針對(duì)當(dāng)前窯爐實(shí)際情況,該廠4月份邀請(qǐng)專家到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行窯爐高溫內(nèi)窺鏡檢查并提出建議。5月16日窯爐熱修公司開(kāi)始對(duì)該廠1—4號(hào)小爐進(jìn)行陶瓷焊補(bǔ)。在此期間,該廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅(jiān)持每天到現(xiàn)場(chǎng)蹲點(diǎn)檢查,對(duì)熱修進(jìn)度、質(zhì)量、安全等進(jìn)行督促;技術(shù)人員對(duì)熱修過(guò)程全程跟蹤、配合服務(wù),避免影響生產(chǎn)。
歷時(shí)近3個(gè)月,該廠熔窯小爐熱修改造到位,至目前為止基本沒(méi)有脫磚現(xiàn)象,消除了一大安全隱患,產(chǎn)質(zhì)量比熱修前也略有提升,為企業(yè)生產(chǎn)提供了安全保障。
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