一個(gè)運(yùn)行了20余年的設(shè)備經(jīng)常出故障怎么辦?革新!浮法玻璃廠一線職工用行動(dòng)作出了回答。 去年以來(lái),浮法玻璃廠以保安全、促生產(chǎn)、降成本、增效益為目的,積極參與萍礦集團(tuán)組織開展的“五小”活動(dòng),充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)工人主力軍作用,讓“金點(diǎn)子”在廠區(qū)層出不窮。面對(duì)砂庫(kù)里的桁車遇到的“大麻煩”——這些從舊廠搬遷過來(lái)的桁車已運(yùn)行20余年,尤其是在去年3月份,故障率居高不下,維修量劇增,有時(shí)一天要更換好幾套受電器,不僅帶來(lái)了安全隱患,還嚴(yán)重影響了工作效率,于是原料車間技術(shù)員鄔自龍決心想辦法對(duì)桁車進(jìn)行改造。 他每日爬上10余米高的桁車架上,細(xì)心查看癥結(jié)所在。他發(fā)現(xiàn)桁車鋁滑線因使用時(shí)間長(zhǎng),路軌大多變形,就大膽設(shè)計(jì)采用鉻鐵式滑線,情況稍有所好轉(zhuǎn),但仍存在一定的弊端,路軌不是十分平整,桁車行駛到接口處產(chǎn)生振動(dòng)就會(huì)掉閘,明顯存在受電器接觸不良現(xiàn)象。 鄔自龍抱著不解決問題決不罷休的信念,絞盡腦汁想辦法,現(xiàn)場(chǎng)看、實(shí)地查,又在桁車上加裝一組受電器,效果明顯提升,掉閘頻率降低了。然而這不是最終的理想結(jié)果,要想徹底解決桁車在滑線上運(yùn)行碰到接頭時(shí)的失電現(xiàn)象,仍要繼續(xù)改進(jìn)裝置。 若再加裝受電器,空間不允許,如何解決?難題再次擺在眼前。鄔自龍沒有就此放棄,拿出韌勁找方法。他想到,掉閘原因主要是接觸不穩(wěn),若接觸面牢靠的話,問題不就迎刃而解了?!思路一變天地寬,他決心在受電器上面加裝磁鐵。處處留心的他發(fā)現(xiàn),從報(bào)廢的除鐵器拆除下來(lái)的磁鐵正好派上用場(chǎng),便在受電器滑塊上加裝60×150mm²大小的磁鐵,和滑線固定在一起,產(chǎn)生預(yù)緊力。桁車在滑線上行駛,更加穩(wěn)當(dāng)可靠。 從此,桁車再也未出現(xiàn)掉閘、燒電機(jī)現(xiàn)象。這項(xiàng)小小的技改解決了困擾已久的安全隱患,工作效率也大幅提升。此改造項(xiàng)目也獲得萍礦集團(tuán)2022年度“小革新、小發(fā)明、小改造、小設(shè)計(jì)”項(xiàng)目一等獎(jiǎng)。