“你看,現(xiàn)在B1風(fēng)機(jī)沒有開,可以節(jié)省許多電費(fèi),也沒有噪音……”近日,浮法玻璃廠聯(lián)合車間支會主席林劍站在退火窯旁,高興地說著小改小革取得的成效。 據(jù)了解,從2018年復(fù)產(chǎn)起,該廠退火窯本身存在結(jié)構(gòu)上的缺陷,不能自控,質(zhì)量時好時壞,加上原本是500噸的設(shè)計(jì)產(chǎn)量,后改為600噸,退火窯加長了,但未加寬,進(jìn)一步影響了退火窯的質(zhì)量,導(dǎo)致切裁質(zhì)量不理想,存在多角少角、白碴等現(xiàn)象。退火窯區(qū)間也沒有擋簾,存在溫差,造成氣流波動,又影響了速率。針對這些缺陷,聯(lián)合車間組織機(jī)電人員、車間工藝人員近20余人群策群力想辦法。 在線改造,有較大的難度。一有空閑,大家便在一起分析各種細(xì)節(jié)。退火窯是密閉的,看不到窯爐的情形,他們便翻閱以前的圖紙,查找設(shè)計(jì)尺寸。他們考慮加裝擋簾,但如果遇到雜物,怎么辦?“制作擋簾時一定要留有余地,設(shè)法分成兩節(jié),上面是固定的,下面是活動扣,決不影響生產(chǎn)!睖囟冉580℃,安全風(fēng)險大,5米多寬,拉桿變形怎么辦?“在外部用螺絲固定拉桿!贝蠹壹紡V益,定位置、開眼,設(shè)計(jì)擋簾形狀。 2018年11月,通過深思熟慮,他們便對退火窯A、B區(qū)內(nèi)部出口端加裝擋簾,實(shí)現(xiàn)區(qū)間氣流阻隔。沒有氣流的影響,立馬穩(wěn)定了退火溫度。裝好一塊擋簾之后,試行個把月時間,運(yùn)行效果良好,隔一段距離又裝了一塊。玻璃的永久應(yīng)力控制在合理范圍,玻璃退火及切裁質(zhì)量明顯提升,玻璃縱炸影響時間每月減少10分鐘(近60wb),薄玻璃切裁缺陷影響日減少近70wb,年可增加經(jīng)濟(jì)效益160余萬元。 他們沒有就此止步。細(xì)心的林劍發(fā)現(xiàn)板下溫度低20-30℃,他擔(dān)心熱電偶有偏差,于是用測溫槍測試,顯示同樣的結(jié)果。2019年12月,他們又對退火窯密封區(qū)底部加裝60mm保溫強(qiáng)化層,減少底部散熱,縮小上下溫差。之后,他們又不斷完善B2區(qū)溫度的精確控制,使退火工藝得到進(jìn)一步優(yōu)化,并關(guān)停B1區(qū)風(fēng)機(jī)及風(fēng)加熱系統(tǒng),合理控制了玻璃退火速率,延長了玻璃退火時間,實(shí)現(xiàn)了退火質(zhì)量提高及用電成本降低的目標(biāo)。 通過對退火窯一系列的改造,調(diào)整了退火工藝參數(shù),提高了退火質(zhì)量,減少了縱炸次數(shù),提高了切裁率,同時關(guān)閉了B1區(qū)風(fēng)機(jī)及中部、邊部電加熱,節(jié)電效果非常明顯,日節(jié)約用電近4100度,年節(jié)約電費(fèi)100余萬元。這個技改項(xiàng)目也在萍礦集團(tuán)2021年“五小”活動中被評為一等獎。