編者按:去年5月至12月,萍礦集團“五小”活動即小革新、小發(fā)明、小改造、小設(shè)計、小建議活動在全公司展開,兩級黨委高度重視,廣大職工踴躍參與,共申報“小改革、小發(fā)明、小改造、小設(shè)計”42個,提出各類建議208條,經(jīng)梳理整合為132條,其中36條建議已轉(zhuǎn)化落地,在增收、節(jié)支、提質(zhì)、降耗等方面效果顯著,多的一項即可創(chuàng)效100余萬元。活動共評出一、二、三等獎32個。萍礦集團微信平臺特推出《出彩“五小”》專欄,通過有點、有面、全方位、多角度的報道,集中展示“五小”活動成果,展示萍礦人的勞動精神、創(chuàng)新精神、工匠精神。 今天為您介紹二等獎成果,請看——“小革新”帶來“大實惠” “氫氣作為玻璃生產(chǎn)工藝重要的一種保護氣體,穩(wěn)定性對玻璃質(zhì)量和產(chǎn)量至關(guān)重要。我們車間氫站就是用來制造這種保護氣體的崗位,所以提出了一個小革新:氫站汽化器改造。”浮法玻璃廠氣保車間技術(shù)員劉洪波介紹參加“五小”活動的初衷。 氫站汽化器的作用是將液氨加熱,為氨分解制氫提供足夠的氣氨。改造前,該廠氫站汽化器靠氣保循環(huán)水(水溫25℃左右)和鍋爐房蒸汽混合加熱,受環(huán)境溫度和蒸汽壓力波動影響,氣氨壓力也不穩(wěn)定,特別是蒸汽壓力不足或斷供時,又必須采取用循環(huán)水對中間儲罐噴淋的方法提高氣氨壓力。這樣既浪費水資源,分解氣壓力流量也不穩(wěn)定,直接影響玻璃產(chǎn)品質(zhì)量。 該廠領(lǐng)導(dǎo)看到這種情況,要求氣保車間拿出一個妥善的解決方案。氣保車間隨后召開專項攻關(guān)小組會,決定由技術(shù)員劉洪波、歐陽文萍帶領(lǐng)鉗工班長、技術(shù)骨干對汽化器和供水管路進行實地勘察,提出改造方案。 大家迅速行動,經(jīng)過多次現(xiàn)場勘測、細心觀察,他們開動腦筋,縝密分析,最后決定從循環(huán)泵房聯(lián)合循環(huán)水回水(水溫43℃)管路上接一路水管,把水引到氫站汽化器進口循環(huán)加熱,又從汽化器出口把冷卻后的水回收至聯(lián)合水池。 “改造之后,由于聯(lián)合循環(huán)水回水(水溫43℃)屬于恒溫,非常符合液氨汽化溫度,不需要蒸汽加熱和對中間儲罐噴淋就能使分解氣的壓力流量非常穩(wěn)定,且不受環(huán)境溫度變化影響,大大提高了玻璃產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。另外通過循環(huán)水和液氨熱量互換,又降低了部分聯(lián)合水池的溫度,減輕了泵房冷卻塔的負擔(dān),且每年可節(jié)約水資源5000噸以上,小革新帶來了大實惠!眲⒑椴ǚ浅8吲d地說。